■ 本报通讯员 黄俭 赵立平
6月2日,石油工程建设公司中原建工公司申报的《提高钢构件防腐施工一次验收合格率》QC成果,荣获河南省建筑业优秀质量管理小组成果二等奖。
消息传到大牛地气田天然气乙烷回收工程项目现场,组长李怀涛拿着手机看了两遍,嘴角终于露出笑意:“当初花了四个月的功夫,值了。”
时间回到2025年4月。那天李怀涛刚从现场回来,手里攥着质量检查数据,眉头拧成了疙瘩——钢构件防腐施工一次验收合格率只有86.89%。他把数字看了三遍,没错,就是86.89%。
“这意味着每干100根构件,就有十几根要返工。”李怀涛在小组会上把问题摊开。大伙儿一合计,工期只有245天,钢结构量大,防腐质量又是工程寿命和安全的关键,再不解决,后面返工修补不仅烧钱,更可能拖垮进度。
“咱们立个军令状,把一次合格率提到95%以上。”李怀涛拍了板。
说干就干。小组成员分成几路,一头扎进现场。消防泵房、压缩机房、装车棚,已经完成的450个点位,一个不漏地查。不合格的59个点,挨个分析原因。排列图一画出来,问题清清楚楚:“涂料涂装不均匀”和“喷砂除锈不彻底”占了将近九成。
症结找到了,根子在哪儿?大家从人、机、料、法、环、测六个方面拉网式排查,列出了8个末端原因。再一条条验证、试验、对比,最后两条“真凶”浮出水面:材料储存环境不当、高处作业平台操作空间狭小。
李怀涛带着成员做对比试验。第一批次材料放在临时库房里,涂装不均匀只占6.67%;第二批次露天堆放,这个比例一下子蹿到20%。“差了13个多百分点,这不就是明摆着的事吗?”再看高处作业,地面干活的合格率明显提高,一到那个简易钢结构平台上,操作空间狭小,涂装不均匀和除锈不彻底的比例分别高了12.5%和17.5%。
“问题找到了,剩下的就是怎么干。”李怀涛说。
2025年7月初,小组申请新购了一间可周转的箱式专用危化品库房。库房不大,但五脏俱全——空调系统能控温,5℃到30℃随便调,专人管理,测温仪、湿度计一样不少。材料搬进去那天,负责材料保管的秦军林拍了拍库房铁皮说:“以后材料也住上‘空调房’了,质量能不保?”
高处作业的难题,他们用租赁曲臂升降车来解决。3台中联重科ZA20JE型曲臂车开进现场,作业平台比原来的大了1.5倍,最高能升到21米多。第一次上车操作,老师傅老陈站在宽敞的平台上,试喷了几枪,扭头对下面喊:“这车得劲!手能抡开,活能干细。”
2025年7月底,李怀涛和监理一起,再次抽查了450个点位,合格436个,一次验收合格率96.89%,超过了95%的目标。再看那两个老大难问题,“涂料涂装不均匀”和“喷砂除锈不彻底”的占比从89.84%降到了57.2%。
算算账,剩下60天工期,减少返工省下人工费2.4万元。更让大伙儿欣慰的是,业主和监理都竖起了大拇指:“这活儿干得漂亮。”
如今,这项成果获得了省级二等奖。李怀涛把有效对策编进了《钢构件防腐施工作业指导书》,他说:“标准化了,以后就不会再犯同样的毛病。”